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高壓變頻器在主抽風(fēng)機同步電機上的應(yīng)用

發(fā)布時間:2020-04-18 作者:新風(fēng)光

1引言

主抽風(fēng)機是燒結(jié)廠最重要的設(shè)備之一,其作用是利用風(fēng)機抽風(fēng)產(chǎn)生的負(fù)壓將燒嘴噴出的火焰引至燒結(jié)料中,使其充分燃燒,生成合格的燒結(jié)礦。因此其運行中的各項參數(shù),對燒結(jié)礦的質(zhì)量有很大的影響,同時,該風(fēng)機電機又是耗能大戶,其電耗高達(dá)整個燒結(jié)生產(chǎn)線的三分之二。因此,實現(xiàn)對主抽風(fēng)機各項參數(shù),特別是風(fēng)量、風(fēng)壓的合理的控制,是燒結(jié)廠提高生產(chǎn)效率、降低消耗的重要手段之一。目前濟南庚辰鋼鐵有限公司主抽風(fēng)機配備為同步電機,電機工頻啟動采用串液水阻柜啟動方式,采用控制風(fēng)門開度的方式,來實現(xiàn)主抽風(fēng)機風(fēng)量的調(diào)節(jié),這種控制方式運行效率低下。

(1)無法實現(xiàn)風(fēng)機的實時調(diào)整,滿足不了生產(chǎn)過程中需要根據(jù)燒結(jié)工藝參數(shù)進(jìn)行隨時調(diào)節(jié)風(fēng)量的要求。

(2)電機始終處于額定轉(zhuǎn)速運行,運行效率低。

(3)水阻啟動柜無法實現(xiàn)真正意義上的軟啟動功能,且由于水電阻溫度的限制,連續(xù)啟動次數(shù)不允許超過3次。

鑒于以上問題,現(xiàn)在高壓大功率變頻器技術(shù)越來越成熟,鋼鐵廠領(lǐng)導(dǎo)決定采用高壓變頻器來調(diào)節(jié)風(fēng)機電機的運行轉(zhuǎn)速,以提高風(fēng)機的運行效率。

廠領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過多方調(diào)研、比較,決定采用新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的同步電機高壓變頻器JD-BP37-5600F(5600kW/6kV),對其燒結(jié)系統(tǒng)主抽風(fēng)機進(jìn)行變頻節(jié)能控制。

2  設(shè)備參數(shù)

該廠燒結(jié)系統(tǒng)主抽風(fēng)機電機額定電壓6kV,額定功率4200kW,具體參數(shù)如表1所示。

表1  主抽風(fēng)機參數(shù)

設(shè)備

分類

參數(shù)

電機參數(shù)

廠家

上海電機廠

型號

T4200-4

額定電壓

6000V

額定電流

465A

額定功率

4200 kW

功率因數(shù)

0.9

接法

Y

額定轉(zhuǎn)速

1500r/min

勵磁電壓

46V

根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)及工藝為客戶選配的高壓變頻器JD-BP37-5600F技術(shù)參數(shù)如表2所示。

表2 風(fēng)光高壓變頻器基本參數(shù)

序號

名  稱

參數(shù)

1

型式及型號

高-高方式JD-BP37-5600F

2

技術(shù)方案

多電平串聯(lián)、電壓源型、高高方式

3

系統(tǒng)輸入電壓(kV)

6

4

系統(tǒng)輸出電壓(kV)

0~6kV

5

系統(tǒng)輸出電流(A)

673

6

額定輸入頻率/允許變化范圍

45-55Hz

7

對電網(wǎng)電壓波動的敏感性

+10%~-10%滿載輸出;降低35%以內(nèi)降額連續(xù)運行;輸入電壓波動到額定電壓65%以下或突然停電在3秒內(nèi)恢復(fù)可立即再啟動

8

變頻電源效率

>96%(額定輸出時,含變壓器)

9

輸入輸出電流諧波

<3%

10

輸入側(cè)功率因數(shù)

>0.98(20%負(fù)載以上)

11

控制方式

多級正弦PWM控制

12

整流形式

二極管全橋整流

13

逆變形式

IGBT單相逆變

14

過載能力

120%1min,150%3s

15

模擬量信號(輸入)規(guī)格及數(shù)量

工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信號:4~20mA   3路

16

模擬量信號(輸出)規(guī)格及數(shù)量

工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信號:4~20mA   4路

17

防護(hù)等級

IP31

18

操作鍵盤

人機界面

19

界面語言

簡體中文

 3主回路改造方案

根據(jù)現(xiàn)場負(fù)載情況,配置由新風(fēng)光公司生產(chǎn)的高壓變頻器JD-BP37-5600F,主回路采用一拖一手動旁路方案。改造后,保留原液阻軟啟動裝置及原高壓柜,改造后的主回路如圖1所示。

 1587191055(1).jpg

圖1  主回路方案

變頻運行方式:QF為用戶側(cè)高壓開關(guān)柜,其中變頻器旁路柜QS1、QS2、QS3為隔離開關(guān), QS1、QS2與QS3之間有電氣互鎖。手動旁路柜變頻勵磁柜與變頻器配套提供,電機及用戶側(cè)高壓斷路器QF保留甲方原有設(shè)備。

變頻運行時,QS3斷開,變頻勵磁系統(tǒng)可以利用新風(fēng)光同步勵磁控制系統(tǒng),QS1與QS2閉合,將勵磁刀閘切換到變頻勵磁系統(tǒng)。變頻器上電時,斷路器QF閉合,新風(fēng)光高壓變頻器啟動時,以電勵磁同步機矢量控制方式拖動同步電機啟動。

變頻停機時,從現(xiàn)場向變頻器下達(dá)“停機”命令,變頻器驅(qū)動同步電機減速至完全停機,然后停止輸出電壓電流。最后在現(xiàn)場分?jǐn)鄶嗦菲鱍F,由其輔助觸點通知勵磁裝置滅磁,滅磁完成后關(guān)閉勵磁裝置電源。遇到故障時,變頻器在停止電壓電流輸出的同時,立即分?jǐn)嗌霞墧嗦菲鱍F,由變頻器主控通知勵磁裝置滅磁,然后投到工頻運行。

工頻運行時,QS1、QS2斷開,將勵磁刀閘切換到工頻勵磁系統(tǒng);QS3閉合,水阻軟起裝置投入工頻回路,同步電機的啟動、運行、停機過程按照原有邏輯進(jìn)行。

4 高壓變頻器在同步機上的技術(shù)保證

風(fēng)光高壓變頻器除了具有一般的高壓變頻功能外,還具有矢量控制技術(shù)、星點漂移技術(shù)、同步投切技術(shù)等,為保證高壓變頻器控制同步電機提供了有力保障。

(1)星點漂移技術(shù):變頻器某相有單元故障后,為了使線電壓平衡,傳統(tǒng)的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線電壓自動均衡技術(shù)通過調(diào)整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線電壓均衡輸出,提高了變頻器的可靠性。

(2)同步投切技術(shù):在變頻器輸出能力足夠的情況下,利用電壓跟蹤和鎖相技術(shù),將變頻器輸出電壓參考電網(wǎng)電壓進(jìn)行幅值、頻率、相位的同期后,由變頻器和工頻電網(wǎng)同時向負(fù)載并網(wǎng)供電,并根據(jù)工況投切過程的需要,完成負(fù)載在變頻器和工頻電網(wǎng)間的轉(zhuǎn)移,最終使負(fù)載獨立工作在工頻或變頻運行狀態(tài),此技術(shù)為各種方案設(shè)計提供了支持。

不同于異步電機,同步電機的變頻控制,還需要解決以下問題:啟動整步問題,旋轉(zhuǎn)啟動中需要磁場位置識別,勵磁的給定方式和調(diào)節(jié)問題以及故障保護(hù)下的緊急滅磁等,都需要高壓變頻器具有先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行解決。

5 高壓變頻器同步電機的調(diào)試

5.1變頻器與勵磁柜的連線

高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)與勵磁柜連接關(guān)系如圖2所示。

 1587191211(1).jpg

 圖2 變頻器與勵磁柜連線

變頻器系統(tǒng)輸出給勵磁柜信號:

(1)勵磁電流調(diào)節(jié)給定(4-20mA模擬量信號):變頻器給定到勵磁柜,通過4-20mA電流控制勵磁柜輸出勵磁電流的大小。(注:有的勵磁柜通過接收增、減勵磁常開觸點信號來控制勵磁電流大小,通常是4-20mA模擬量)

(2)變頻器啟動信號(常開觸點):變頻器給到勵磁柜啟動信號,勵磁柜開始投勵磁。

(3)變頻器故障信號(常開觸點):變頻器在運行過程中出現(xiàn)故障時,將故障信號給定到勵磁柜,勵磁系統(tǒng)進(jìn)行停機滅磁。

(4)工頻運行信號(常開觸點):變頻器給到勵磁柜工頻運行信號指示。工頻運行信號有效時,勵磁柜按照工頻運行的邏輯執(zhí)行;工頻運行信號無效時,即處于變頻運行狀態(tài),勵磁柜執(zhí)行變頻運行邏輯。

勵磁柜輸出給變頻器系統(tǒng)信號:

(1)實測勵磁電流(4-20mA模擬量信號):勵磁柜向變頻器傳輸實際輸出的勵磁電流。

(2)勵磁就緒信號(常開觸點):勵磁柜自檢無故障,具備投勵要求,此時勵磁柜向變頻器輸出勵磁就緒信號。

(3)勵磁故障信號(常開觸點):勵磁柜本身出現(xiàn)故障,勵磁柜將該信號傳給變頻器。

(4)勵磁啟動信號(常開觸點):變頻器給到勵磁柜開機信號,勵磁柜執(zhí)行命令開機運行后,反饋給變頻器勵磁啟動信號。

根據(jù)以上對信號的說明,測試常開點和常閉點的狀態(tài)。

5.2 開關(guān)邏輯、模擬量、勵磁電流等參數(shù)調(diào)試

(1)調(diào)試和勵磁柜之間的信號邏輯調(diào)試:通控制電,模擬調(diào)試開關(guān)量信號,變頻器報出勵磁柜開機異常,此時為變頻器停機,工頻運行狀態(tài)。與勵磁柜廠家溝通,要求勵磁柜廠家修改邏輯,無論變頻或者工頻運行狀態(tài)下,勵磁柜都要返回開機信號,修改邏輯后,調(diào)試正常。

(2)調(diào)試模擬量信號:4-20mA給定勵磁柜勵磁電流信號,勵磁柜廠家不斷調(diào)整,勵磁電流很難對準(zhǔn),后放棄小電流對應(yīng),直接對應(yīng)250A以上勵磁電流,調(diào)整對應(yīng)關(guān)系基本正常,偏差在10A以內(nèi)。調(diào)試反饋勵磁電流,電流信號同樣從250A開始對應(yīng),基本線性對應(yīng)。

(3)工變頻邏輯調(diào)試:使用外部單獨一塊主控板發(fā)送電網(wǎng)電壓數(shù)據(jù),模擬調(diào)試工變頻轉(zhuǎn)換的邏輯,并觀察勵磁電流的變化,邏輯正常,勵磁電流轉(zhuǎn)工頻時有個突然變大的趨勢,通過與勵磁柜廠家溝通,轉(zhuǎn)工頻設(shè)置的為投強勵,可以修改勵磁電流數(shù)值,可以設(shè)置為與變頻器轉(zhuǎn)工頻時勵磁電流數(shù)值相當(dāng)?shù)闹?。將大線進(jìn)行核對后,上高壓調(diào)試轉(zhuǎn)換邏輯,轉(zhuǎn)工頻和轉(zhuǎn)變頻邏輯正常。

(4)帶載調(diào)試:連接電機,設(shè)置變頻器參數(shù),變頻器啟動使用多段VF,轉(zhuǎn)矩提升設(shè)為0.6, 5.0Hz為1.5,8.0Hz為1.3,12.0Hz為1.0,中間頻率線性過渡。空電機啟動,啟動低頻電流最大達(dá)到450A。啟動電流比較大,但是可以正常啟動。電流無劇烈震蕩變化。

電機運行10分鐘后,停機,廠家連接連軸器,帶風(fēng)機運行,變頻器啟動使用多段VF,轉(zhuǎn)矩提升設(shè)為0.6, 5.0Hz為1.4,8.0Hz為1.3,12.0Hz為1.0,變頻器開機運行正常。啟動低頻電流最大達(dá)到350A。啟動正常,電流變化拐點在9Hz。

風(fēng)機運轉(zhuǎn),現(xiàn)場開始投產(chǎn),運行到45Hz,功率為3000kW左右。

(5)工變頻切換

將工頻旁路柜的小車搖進(jìn)去,進(jìn)行轉(zhuǎn)換,變頻器與電網(wǎng)在轉(zhuǎn)換過程中存在共存情況,轉(zhuǎn)過過程中的電流波形如圖3所示(100A/1V)。電流峰值在200A,有效值為140A,電機額定電流為464A。電流不大,說明變頻器輸出角度與電網(wǎng)角度基本一致。

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 圖3(a)                                                           圖3(b)

連接電機線,試驗空電機的情況,轉(zhuǎn)工頻時電流波形如圖4所示。CH1為變頻器輸出電流,500A/5V,CH2為電機端電流,500A/500mV。轉(zhuǎn)工頻時變頻器輸出電流有效值約106A,與電網(wǎng)共存時電流變小。電機端電流稍微變大,與之前有1.1倍變化,又恢復(fù)正常。轉(zhuǎn)換時,勵磁柜投0.9倍的勵磁電流,之后勵磁電流恢復(fù)變頻器給定勵磁電流。

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圖4(a)                                                        圖4(b)

轉(zhuǎn)變頻試驗,轉(zhuǎn)變頻時電流波形如圖5所示。CH1為變頻器輸出電流,500A/5V,CH2為電機端電流,500A/500mV。轉(zhuǎn)換時,勵磁電流由工頻運行控制勵磁電流,保持勵磁電流不變,轉(zhuǎn)換完畢后,勵磁電流由變頻器控制勵磁電流。勵磁電流的初始值為工頻控制時的最后時刻的勵磁電流大小。轉(zhuǎn)換時輸出電流沒有突變。

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     圖5(a)                                                           圖5(b)

現(xiàn)場連接連軸器,進(jìn)行帶風(fēng)機的試驗。試驗風(fēng)機轉(zhuǎn)換時,風(fēng)門全部關(guān)閉。轉(zhuǎn)工頻時電流波形如圖6所示。CH1為變頻器輸出電流,500A/5V,CH2為電機端電流,500A/500mV。轉(zhuǎn)工頻時變頻器輸出電流有效值約220A,與電網(wǎng)共存時電流變小。電機端電流稍微變大,與之前有1.1倍變化,又恢復(fù)正常。

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       圖6(a)                                                      圖6(b)

轉(zhuǎn)變頻試驗。CH1為變頻器輸出電流,500A/5V,CH2為電機端電流,500A/500mV。轉(zhuǎn)換時,勵磁電流由工頻運行控制勵磁電流,保持勵磁電流不變,轉(zhuǎn)換完畢后,勵磁電流由變頻器控制勵磁電流。勵磁電流的初始值為工頻控制時的最后時刻的勵磁電流大小。第一次轉(zhuǎn)換,出現(xiàn)失敗,多個單元出現(xiàn)單元過壓,波形如圖7所示。

 1587191911(1).jpg

圖7(a)                                          圖7(b)

根據(jù)電流分析,變頻器輸出電流與電機電流相反,正好給變頻器充電導(dǎo)致變頻器過壓保護(hù),變 頻器輸出角度滯后,將變頻器輸出角度補償增加3度,轉(zhuǎn)變頻功能試驗3次,均成功,電流波形如圖8所示。電流沒有突變。

1587192012(1).jpg 

    圖8(a)                                                    圖8(b)

轉(zhuǎn)變頻完畢后,電抗器從串入回路到從回路中切除的電流變化如圖9所示。電流變化不大,工變頻切換過程中,電機及現(xiàn)場工藝沒有發(fā)現(xiàn)異常。

 1587192109.jpg

圖9

試驗至此,現(xiàn)場人員表示試驗很成功。

6高壓變頻器節(jié)能情況

     主抽風(fēng)機同步電機相對其他風(fēng)機來說,有著更大的節(jié)能空間,該高壓變頻器于2016年5月19日投入生產(chǎn),至今運行正常,改造達(dá)到了預(yù)期目的。

表3  4200kW/6kV同步電機改造前后參數(shù)對比表


運行參數(shù)

運行電流(A)

改造前

風(fēng)門開度50%左右

320.7

改造后

風(fēng)門開度100%

運行頻率40Hz

240.5

 根據(jù)上表數(shù)據(jù)計算得知,4200kW燒結(jié)風(fēng)機節(jié)電率達(dá)到25.0%。該套設(shè)備平均每年運行300天以上,每天以24小時計算,電費以0.41元/度計算,年節(jié)約費用高達(dá):300*24*(3000.1-2249.3)*0.41=221.6萬元。

7 結(jié)束語

     新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器在濟南庚辰鋼鐵有限公司主抽風(fēng)機改造是成功的,改造后,主抽風(fēng)機實現(xiàn)了軟起軟停止,可以對主抽風(fēng)機根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)速控制,大大降低了電機運行電流,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,為大量高壓同步電機負(fù)載節(jié)能提供了新的改造途徑。